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重庆法兰开裂缘故原由理化剖析
1、对开裂重庆法兰举行了化学因素剖析
剖析效果批注,该重庆法兰及焊接质料的化学因素均切合相关标准要求。对该重庆法兰颈部外外貌及密封面划分举行布氏硬度测试,其布氏硬度测试值切合JB4728-2000标准要求。
在质料化学因素及格、硬度检测及格、管道装置切合手艺要求、耐压试验操作规范的条件下,管道法兰在耐压试验历程中开裂,说明爆发的缺陷与法兰的内部组织结构或其他未知因素有关。
2 裂纹性子剖析
2.1 外貌裂纹形貌
将该走漏重庆法兰从管道上切割下来,对其举行周全宏观检查,发明重庆法兰内外貌保存裂纹,最长为3mm,宽为0.5mm,裂纹及其周围已经爆发锈渍;法兰螺栓孔内外貌也发明较多裂纹;法兰密封面及其他位置发明多处非金属夹杂物,个体非金属夹杂物因脱落在法兰密封面外貌形成小凹坑,凹坑最大为 2.0mm,最小为 0.8mm,凹坑的边沿有肉眼可见的细小裂纹。
对同厂家、同批次的其他奥氏体不锈钢法兰举行现场宏观检查,发明多件重庆法兰保存差别水平的缺陷,有的法兰外外貌保存肉眼可见的显着裂纹。宏观检查效果进一步批注,法兰走漏与法兰自己因素有关系。
2.2 剖面裂纹形貌
为进一步寻找重庆法兰走漏的真正缘故原由,随机选择一件同厂家、同批次,且密封面上因非金属夹杂物脱落而形成小凹坑的平焊法兰,对其举行剖解,将其分成巨细不均的三份,仔细视察其剖面发明,法兰的6个剖面中有4个剖面有肉眼可见的裂纹,裂纹险些贯串整个剖面。
选择其中一个剖面,经粗磨、细磨、侵蚀后视察,裂纹越发显着,险些贯串了整个剖面。裂纹具有一定的宽度,大多裂纹逍遥处噙含玄色非金属夹杂物,其中有一处夹杂物距离法兰密封面约3.0mm,直径约 2.5mm,夹杂物上部至密封面有显着的补焊痕迹,补焊面积约380mm2,补焊深度达3.0mm。
在这条新建的工艺管道上,使用的管道组成件并非是利旧品,而是新购进的产品,在重庆法兰剖面上发明了多处噙含非金属夹杂物的裂纹,可以起源判断:裂纹的爆发与大宗保存的非金属夹杂物有关。而剖面上的补焊痕迹,却是一种令人含混的、很是不正常的征象。
2.3 金相组织剖析
为进一步寻找裂纹爆发的缘故原由,弄清晰新购置的重庆法兰在组焊到管道上之前是否真的履历了补焊,对法兰剖面裂纹位置举行金相磨练。
取1中所述试件,对重庆法兰剖面上有补焊痕迹的位置举行细磨、抛光,在100倍显微镜下视察,裂纹越发清晰,较长的裂纹内部含有体积较大的条状非金属夹杂物(见图2)及剖面上弥散的点状非金属夹杂物;裂纹尖端秃钝,裂纹两侧未见显着异常征象;该处金相组织含枝晶状奥氏体,是典范的奥氏体不锈钢焊接讨论组织。
3 裂纹性子判断
综合上述重庆法兰裂纹形貌、断口特征、裂纹微观形貌及金相组织剖析效果,批注裂纹爆发在重庆法兰生产历程中,属于沿夹杂物尖端的锻制裂纹。为了消除法兰外貌显着的裂纹,在法兰出厂前确实履历了补焊。
4 裂纹成因剖析
4.1 大宗保存的非金属夹杂物,是裂纹爆发的泉源
由于制造重庆法兰的锻坯内保存大宗的非金属夹杂物,在锻制历程中,体积型夹杂经重复锻制,酿成面积型夹杂,使质料内部爆发了沿夹杂物尖端的锻制裂纹。体积较大的夹杂物锻制后酿成了尺寸较大的裂纹;体积较小的夹杂物锻制后酿成了尺寸较小的微裂纹。这些裂纹大多是埋藏裂纹。
锻坯经由机加工后,埋藏裂纹有的酿成了外貌裂纹,这就是宏观检查中发明法兰内外外貌、螺栓孔内保存较多的微裂纹的缘故原由。关于重庆法兰外貌尺寸较大的裂纹,为了能让产品出厂,生产厂家接纳了打磨→消除外貌裂纹→补焊→再次机加工等手段,使法兰外观上看起来没有显着的缺陷。这就是法兰补焊面积380mm2、补焊深度3mm的缘故原由。
4.2 锻制裂纹在试验压力作用下进一步扩展,致使法兰最终走漏
大宗保存的非金属夹杂物,会降低质料的塑性和韧性,裂纹内部的夹渣使裂纹的尖端爆发应力集中,重庆法兰无法遭受外加载荷,致使在耐压试验历程中,试验压力刚刚抵达0.6MPa,法兰便开裂走漏。
5 接纳的步伐
(1)将所有问题重庆法兰所有替换。
(2)继续查找本装置中使用的同厂家、同批次的其他管件,接纳响应磨练手段,确认其是否及格。
(3)对新替换的重庆法兰,除了复验其化学因素、力学性能外,还应举行宏观检查,评价其几何尺寸和外貌光洁度,并检查是否有非正常几何尺寸不一连处。
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